时间: 2024-04-21 11:58:37 | 作者: 输送机械
“规划优化是最大的节省、体系优化是最有力的降本办法。”近期,鲁西矿业新巨龙公司经过大力施行设备优化提高改造,逐渐的提高矿井智能化水平,经过对井下两部主运送带式输送机“合二为一”改造,年下降运转本钱500余万元。
主运送体系是煤矿井下煤炭外运的“咽喉”干道,就像地上的高速公路,是矿井安全高效出产的重要保障。该矿鸿沟胶带巷原为两部带式输送机运转,别离选用4台450KW电机+液粘+减速箱驱动,榜首部长500m,第二部长1500m,传动功率低,体系相对杂乱,保护作业量大,每班需求2名巡检工守时巡检,并且设备用电量大,运转保护本钱比较高。为破解技能难题,新巨龙公司以智能化建设为抓手,环绕配备提档、体系优化、智能晋级主线,活跃改造出产的根本工艺与出产形式,经过屡次现场写实工作,提出鸿沟一、二部带式输送机合茬改造计划,并施行专业和谐,工区协同高标准、高功率施工,顺利完成合茬改造使命。该公司副总经理牛永明介绍:“这次合茬改造,将原有两部带宽1.4m带式输送机兼并为一部1.6m输送机,两部驱动改为一部驱动,合茬后的胶带总长度到达2000m。一起,将驱动方法改为4台630KW永磁直驱操控办理体系,撤销了传统的液粘驱动和减速机,兼并后各类电气设备台数由60余台降至14台,保护费用大幅度的下降。”据统计,合茬后的带式输送机完成变频调速,下降皮带、托辊磨损,节省材料费50余万元;驱动总功率降至2520KW,节省电费350万元;撤销6名巡检工,削减人工费100余万元;年累计创效500余万元。(崔波 张红芳 宋金双)